备注:
1.减少电解槽锤头的更换次数以一个系列282台电解槽计算,并以使用的打壳锤头平均周期为6个月,每台电解槽6点打壳,年使用打壳锤头(12÷6)×6=12个,每个锤头制造费用320元,年每台电解槽费用320×12=3840元,通过使用此设备年可节约锤头费用3840-(320×6)=1920元,年可节约费用1920×282=54.1440万元。
2.减少50%的效应系数多数效应的发生是因为堵料而发生的,以400kA电解槽为例,设电解槽效应电压为25V,工作电压为3.95V,持续3分钟,电价按0.5元/度计算,每发生一个效应需要消耗电能421千瓦时,电费210.5元。发生一个阳极效应需要消耗电能W实=(25-3.95) ×400 × 3÷60 =421 (千瓦时),换算出电费为421 × 0.5 =210.5(元),效应系数从0.06次/槽日降到0.03次/槽日,每年每台槽每可节约资金:(0.06-0.03)×365×210.5=2305(元),以一个系列282台电解槽计算,年可节约费用2305×282=65.0010万元
3.节约氟盐
以300kA电解槽为例,每发生一个效应需要消耗氟盐大约25㎏/台,每年每台槽可节约(0.06-0.03)×365×25㎏=274㎏=0.274吨,年每台可节约资金0.274×9000=2466(元),以一个系列282台电解槽计算,年可节约费用2466×282=69.5412万元。
4.节约效应棒当阳极效应发生时,需要使用效应棒熄灭,熄灭一个效应需要四个效应棒,则每年每台槽可节约效应棒(0.06-0.03)×365×4=43根,节约资金43×3=129元。以一个系列282台电解槽计算,年可节约费用129×282=3.6378万元。
5.节约气源
1.节气率 根据实测数据,求平均值,可得出每个缸在节能模式下所需流量为9.93×10-3m3/次,在传统模式下所需流量为0.0204m3/次,可得出节气率为(0.0204-9.93×10-3)/0.0204=51.3% 。
2.空压机流量Q(Nm3/min)
2.1:在传统模式下,按照有杆腔的体积为185. 无杆腔的体积为201, 活塞杆的体积为15.9,可得出(185+201)*55=21.23L/次>55796bar),则在绝对压力下年耗气量为5579*7=39053NM3,则在一个打壳气缸年所需气体量为39053NM3*0.05元/NM3=1953元,一年的费用为1953*6*282=3304476元.
2.2:在节能模式下,一个打壳气缸年所需气体量为39053*0.49=19135.97NM3, 则在一个打壳气缸年所需气体量为19135.97NM3*0.05元/NM3=956.7985元,一年的费用为956.7985*6*282=1618903元.
节约费用:年节约费用为:W=3304476-1618903=168.5573万元。
6. 减少凝结葫芦头,可节省看槽员工20%。按每个员工月工资3600元,则每个工区年可节约员工费用3600×8×12=34.5600万元,电解车间年可节约34.5600×6=207.3600万元。
7.气控阀
目前每台电解槽气动控制柜所需打壳气缸动作信号阀2个,使用智能打壳系统可省去,按每个阀单价1300元,可直接节省2600×282=73.3200万元。 |